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电装机器人VS-6556G、安川机器人GP180、安川机器人GP8移线案例

随着工业4.0的更新换代,旧的半人工半自动化的流水线或工厂布局紧凑,凌乱,无法满足改造要求,严重影响产线全自动化进程。此次案例为某汽车零部件工厂产线移线-机器人调试项目,移动生产线让其变得整洁、规整、智能化,为智能工厂建设打下更好的基础。136-8225-3055孙工

工作站构成:

由三台机器人(电装机器人VS-6556G、安川机器人GP180、安川机器人GP8),注塑成型机,螺母垫片震料盘组成。

工作模式:

一、由一台电装机器人VS-6556G负责从震料盘取料放到螺母和垫片摆放治具料盘上;

二、安川GP180机器人从原点过来料盘取螺母和垫片,双面取料,然后伸到模内取件,放料;

三、从模具出来之后,把产品给涂油机器人,安川GP8机器人从安川GP180机器人的夹具上取产品,放到固定治具上,涂油,完成后将产品放至流水线上。

工作站

调试过程

一、程序备份,保留最开始的状态,以防不备之需。

二、了解机器人的程序、信号,与现场人员获知整个的生产流程以及工艺要求。

三、熟悉机器人程序构造流程,方便后续的示教作业 。

四、示教作业完成之后,进行试运行,测试整个作业流程、工艺是否存在不足并加以修改。

五、正常投入生产后,优化生产程序,提高生产效率。

移线过程

调试难点分析

一、程序信号注释不明了,需要大量时间去了解、熟悉各车种的程序。

二、生产工艺要求较高,需要多次测试调整。

三、多工位,作业位置狭小,示教作业较为困难。

四、机器人干涉区较多且注释不明,无法与作业位置一一对应,导致信号交互存在问题。

移线注意事项

一、备份程序,预防搬迁过程中造成文件丢失。

二、机器人和其它设备,要做水平测量,预防变迁前后摆放地面的平整度不一。

三、做参考点,确保距离偏差不大,预防设备数量多,每一个都有一点偏差,就会出现连锁反应。

四、提前了解工艺流程和程序,信号等。